Mas para uma impressora é o oposto!
Já fiz duas postagens sobre esse assunto aqui e aqui.
A primeira versão eu fiz manualmente com furadeira e uma placa de polietileno.
Funcionou perfeitamente. Sem ele os motores ficavam loucos e chegavam até a andar para trás, vejam aqui: video sem rattler e video com rattler.
Depois eu descobri que também funciona bem com menos esferas!!!
Experimentei com quatro e depois com duas esferas. Funcionou muito bem e diminuiu a inércia, deu para aumentar a aceleração do motor com considerável aumento na velocidade média de impressão.
Mas ainda tinha o problema do BARULHO...
Consegui manta de borracha de 1mm e revesti internamente os furos, mantendo a mesma folga das esferas.
As peças agora foram impressas já com um lábio para segurar as esferas e tampa com fixação do conjunto centralizado.
Este é o conjunto montado no lugar (eixo Y).
A peça ficou lisa com parafusos de cabeça chata e a porca do outro lado tem um encaixe sextavado para facilitar a fixação no lugar...
Fiz o suporte com 6 cavidades para ter a opção de montar com 3 esferas mas não foi necessário.
Eu usei um aplicativo do Android para medir o nível de ruído. Não deve ser muito preciso, mas acredito que medidas relativas funcionem. O resultado foi uma redução de 12dB.
Eu acho que a frexão da borracha aumentou a absorção de energia, isso é uma técnica já usada em outras áreas.
Agora quando a impressora funciona, ela faz um leve ruído de impactos na borracha. Parece ser um comportamento razoável neste caso.
Também agora ouvem-se vários outros ruídos de outras origens e não há mais uma fonte principal única de ruído.