quinta-feira, 2 de agosto de 2012

Rolamento de Apoio - Eliminando Folgas

Problemas conhecidos... soluções conhecidas... versão nova!

A grande vantagem que deveria ter a minha impressora é a precisão, só que isso não estava acontecendo. A impressora ficou com folga!

A resolução é até alta demais, o motor trabalha com 1/2 passo correspondendo a 1,27mm/400, ou seja 3 microns! Mas o resultado está longe disso, claro que eu nunca esperei tanto, mas existia um erro de 0,3mm. Depois de muita pesquisa cheguei à certeza que o problema a folga longitudinal na Barra Roscada. Devido ao atrito e inércia, a barra se move e a ida fica diferente da volta, ou seja: folga.

Esse problema é comum no mundo de CNC e existe uma solução também comum. Esta é a minha implementação, com enfoque em fazer com peças que eu mesmo possa imprimir.


O conceito é bastante simples: na ponta da barra roscada são fixados dois rolamentos.

Entre esses dois rolamentos existe um calço muito fino, ao apertar as porcas um rolamento faz pressão lateral contra o outro.

Devido à pressão, não é mais possível movimento axial e a folga dos rolamentos fica eliminada.

 O calço deve ser cuidadosamente selecionado para produzir a pressão correta.

Na prática isso é muito simples.

Imprimi o calço em papel e recortei, a espessura já ficou boa.

As porcas ficam travadas, percebe-se um pequeno atrito extra de rolamento, mas é pequeno. Os rolamentos de ótima qualidade são baratos aqui.

Os rolamentos ficam presos por fora, sob pressão.
Três parafusos M3 bem próximos à parte externa dos rolamentos distribuem bem essa pressão.

A placa maior tem uma superfície plana com um furo de fixação. Será fixada sobre outra superfície plana.
O Conjunto todo é fixado à base por dois Apoios para a Placa que contém os Rolamentos.
A linha vermelha apenas ressalta a separação das peças (foto de peças pretas é muito complicado...)

As peças são o mais grossas possível e estão presas na base Por dois parafusos cada, a intenção é conseguir a maior rigidez possível.

Os parafusos que seguram os Apoios na Placa permitem movimento lateral, é isso que permite a regulagem do alinhamento do suporte com o carro.

As peças plásticas foram impressas na própria impressora com camada de 0,4mm e 100% de enchimento.

As peças foram desenhadas no OpenSCAD, essa é uma imagem das peças na tela.

A criação ainda não fiz em 3D, desenhei primeiro em 2D cada vista e as interferências dessas e outra peças entre si.


Resultado:

Agora ficou bom, a folga ficou menor que eu consigo medir com um paquímetro digital.

Estas duas peças foram feitas "Antes e Depois" ficou bem visível a ovalização que existia e desapareceu...

Esta é uma peça de testes múltiplos que encontrei aqui no thingiverse.



Duas principais postagens anteriores sobre o conjunto de acionamento:
Dispositivo Anti-Folga melhorado
Rolamento de Apoio - Eliminando Folgas

segunda-feira, 16 de julho de 2012

Ajuste do Z

Foi comentado na lista há poucos dias atrás o problema do Ajusta da Altura do Bico.
Esse é um problema recorrente e muito chato, gasta-se muito tempo para fazer um ajuste e é preciso refazer frequentemente.

Esta é a minha solução, que gostei muito.


Sempre admirei este ajuste que está aqui no thingiverse.

Desde que o Anderson me mostrou essa peça, eu achei que a solução tinha que ser algo assim...
Precisei baixar e imprimir as peças para entender melhor, mas a partir daí eu redesenhei as peças de maneira adequada a minha MesaXYX.

Para os interessados aqui estão os arquivos para o OpenSCAD.
A impressão das 3 peças deu um pouco de trabalho:

O botão de ajuste original não tinha um encaixe hexagonal

O Cursor precisa ter uma folga que, por falta de experiencia, tive que determinar experimentalmente. Tentei imprimir na vertical, mas a as camadas da bandeira não endureceram e ficou horrível.
A montagem precisou de uma lima para conseguir um ajuste perfeito. Veja que a porca no Botão de Ajuste é do tipo Auto-Travante, assim fica firme na posição.


Não tem a mola que aparece na primeira foto porque montado desta maneira o parafuso fica preso.


Depois de montado, uma etiqueta com uma escala calibrada ajuda a operação.
A escala é a mesma da original, mas refiz para ter maior legibilidade.

Está fixado num local que facilita o acesso manual, para isso precisei mudar a fixação do Sensor ótico.

O dispositivo está fixado na Placa do Z e o Sensor está na Placa do X.



O resultado ficou ótimo, muito fácil de ajustar.

Ainda estou experimentando, mas esta é uma maneira que parece prática de fazer o ajuste:

  • Parar a impressão logo após o "skirt" (contorno da primeira camada), medir a espessura com o paquímetro
  • Ajustar pela escala a espessura desejada pela escala do botão
  • Refazer o comando HOME e pronto, com experiência fica bom na primeira vez!

sábado, 30 de junho de 2012

Extrusão parou - Não era o HotEnd

No Sábado passado tivemos um encontro do grupo do RepRapBR (veja aqui) e no final do dia parou de sair plástico da minha máquina. Fiquei triste, empacotei tudo e levei para casa.

A boa notícia é que não foi o Bico que entupiu! Aqui está a explicação do estranho problema:

O que aconteceu parece que á uma coisa muito comum neste tipo de impressora:

Causa 1) não tinha suporte para o carretel do filamento, uma certa hora a mochila prensou o carretel contra a parede.
Causa 2) pela dificuldade de desmontar o extruder (ainda é modelo antigo), o pedaço de filamento que o trator destruiu foi parar dentro do furo de saída
Causa 3) ao empurrar com um novo pedaço de filamento, os dois se encontraram e fizeram um "efeito cunha" e se tornou impossível empurrar mais nada.

Nesta imagem ilustrativa tentei mostrar o que eu pude observar. O filamento antigo não conseguia derreter porque estava muito longe do bico aquecido.

A solução foi trabalhosa mas muito simples: desmontei o bico mas deixei conectado. Depois de aquecido, eu simplesmente retirei o pedaço de filamento que estava preso (sem limpar o que estava dentro do bico).

A: limite até onde o plástico estava derretido. Se deixar mais de uma hora pode derreter até 12mm.
B: pequeno acúmulo de plástico na interface entre o Bico e o Teflon, não atrapalha porque derrete e vai embora.

Foi só montar e voltou a funcionar perfeitamente.

Nem saíram muitas bolhas porque bico já estava cheio de plástico e entrou pouco ar




Já que estava com tudo desmontado, aproveitei e montei com o
Fantástico Parafuso Trator do LucianoG!




Este foi feito numa CNC de 4 eixos, usando um fresa de metal-duro. Os dentes tem realmente 45° para cada lado, assim a TRAÇÃO e a 
resistência ao desgaste
 são maiores.





Está funcionando perfeitamente, temos apenas que esperar para desmontar e verificar a durabilidade.




terça-feira, 29 de maio de 2012

Refrigeração para os motores

Eu passei a maior parte destes últimos 2 meses debugando o Firmware do Repetier (farei outro post sobre isso). Mas mesmo depois de tudo certo, ainda não conseguia fazer impressões longas sem ter problemas com perda de passos. Resfriar os motores é o que resolveu o problema, aqui está a minha solução.

Este é o meu primeiro projeto feito desde o desenho no CAD (OpenSCAD) até a montagem da peça e foi muito gratificante. Eu usei o OpenSCAD porque foi mais fácil aprender, nada de mais...

Os motores que antes estavam quase a 70°C agora estão a 41°C, apenas 16° acima do ambiente!!!

Meus motores esquentam mais que os de uma RepRap. Eles trabalham como em uma CNC, com velocidade de 45mm/s, freqüência de 14kHz, 33 Volts (13x o nominal), isso com um driver chinês com chopper. Esse conjunto produz muito mais perdas e portanto maior aquecimento.


Este é o do Eixo Y, fica atrás da impressora, embaixo do pórtico.

Como eu não tem espaço em cima e pouco na lateral, o cooler de 40x40x10mm ficou atrás. Tem apenas 12mm entre o cooler o o fundo do motor, e duas abas formando parte de uma caixa guiam o ar pelas duas laterais do motor.

A fixação em baixo é apenas com dois parafusos, mas como a peça encaixa bem na mesa, ficou bem rígida. O parafuso está direto na madeira, tive que usar um M3 para conseguir esse comprimento.

Se eu fizesse de novo, usaria paredes mais grossas.
O cooler do motor do Eixo X fica em cima do pórtico onde tem mais espaço livre.

A fixação também ficou mais simples. Por dentro das abas tem um parafuso AutoAtarrachante preso direto na placa do pórtico.
Este é o suporte do cooler do Eixo X antes de montar.

É interessante como fica bem claro que ainda penso como se estivesse usando placas ou chapas! Com o tempo tenho que aprender a pensar em 3D

Atendendo a pedidos: aqui estão os arquivos do OpenSCAD. Não estão muito arrumados, foram feitos apressadamente enquanto eu também aprendia...

segunda-feira, 28 de maio de 2012

Quebrou ... conserta por download

Na quinta passada quebrou uma peça do meu Extruder. Ele estava com um comportamento estranho, fui mexer e bum!

Como é uma Impressora 3D, abri a página do meu extruder no Thingiverse e fiz download da peça!

Precisei fazer uma "gambirra" para imprimir com uma outra peça e menos de uma hora depois tudo tinha voltado ao normal. Vejam os detalhes:


Essa é a peça que quebrou...

Remendei com um pedaço de algum teste e cola feita com acetona.
Na hora de imprimir eu lembrei de uma peça de um Extruder velho que usamos lá na Masmorra.

Evitou a espera para a cola secar...
Pronto !!!

Montei e ficou novo de novo

sábado, 28 de abril de 2012

Refazendo o Trator da Extruder

Hoje tive que parar para refazer o trator do Extruder aproveitei para mostrar mais alguns detalhes.

As instruções originais estão aqui, no Blog do Grupo de Estudo.


Meu trator original estragou!

Duvido que um dia a Ciência explique como o ABS pôde arrancar um pedaço do aço...

Então voltei às instruções originais, e como eu sempre digo "está tudo no Blog", segui as minhas próprias instruções, hehe...
Gravei um video mostrando o processo, espero que ajude pois várias pessoas ficaram em dúvida sobre os detalhes.

Infelizmente tive que filmar sozinho, então o vídeo não ficou tão bom.


Agora deixei o tracionador mais profundo, isto tem duas vantagens:

Com diâmetro menor a força que pode-se exercer uma força maior, e

Com o sulco, há uma área de contato maior do tracionador com o filamento, isso ajuda a aumentar a tração.



É muito importante alinhar bem o sulco do trator com a passagem do filamento.

Aqui usei uma lanterna para iluminar por baixo e verificar o alinhamento pela entrada do filamento.

Usei arruelas M8 mas também arruelas plásticas feiras com PVC de 0,5mm até centralizar corretamente.


Depois de montado, tudo voltou ao normal. Só precisei refazer a calibração do Firmware para compensar o novo diâmetro.

Espero que isto não se repita, nunca vi alguma referencia a este tipo de desgaste.


sexta-feira, 23 de março de 2012

Dispositivo Anti-Folga melhorado

Bem lá atrás, no começo de tudo, eu mostrei como é feito o sistema que elimina a folga na porca que segue sobre a barra Roscada, veja o Blog de 11 meses atrás Conjunto Trator da Mesa X.
Novo:continuação aqui e aqui


Esse é apenas uma variação de um método bastante usado, não é novidade, aprendi com o Jorge...

Uma mola fraca, neste caso uma espuma de silicone, afasta temporariamente as duas porcas. Em seguida elas são prensadas e mantidas nessa posição e devem ficar assim.

A pressão inicial posiciona uma em cada direção e posteriormente elas se mantêm assim. Isso também proporciona um atrito muito baixo porque elas não operam sob pressão.

O que aconteceu é que as porcas escorregaram! A solução foi simples, mas não pensei nisso antes: aumentar o atrito da fixação.

Simples e eficaz. Usei Lixa d'água 1200 colada.
Testei várias colas mas Bonder foi a de melhor resultado.

O que eu também percebi é que o MDF afundou devido à pressão da porca. Talvez eu tenha realmente apertado demais nas tentaticas de re-ajustar.
Mesma coisa para o bloco do eixo X que foi feito em PVC (placa de 10mm).

O PVC é uma material muito melhor para trabalhar, não houve afundamento nenhum.


Também precisei modificar a maneira de fazer o ajuste:

Quando fiz o primeiro Eixo, tinha deixado um furo no meio da mesa para ajustar a folga com tudo montado.

Dá para ver entre os dois parafusos que há um furinho para verificar se as porcas estão bem centralizadas. Está escondido por baixo da mesa aquecida.

O ajuste é simples: afrouxa a fixação, movimenta um pouco para que as porcas se ajustem e aperta no lugar!
Precisei desmontar tudo para fazer o mesmo nos outros dois eixos.

Com as placas de acrílico fica mais fácil entender, e também fica mais fácil fazer o ajuste.


Agora estou confiante de que o problema foi resolvido de maneira definitiva. Esta solução para eliminação de folga é prática, barata e eficiente.

Veja a versão anterior aqui.
Novo: continuação aqui.